摘要:運(yùn)用SolidWorks 軟件建立了數(shù)控高速磨床床身的三維模型,并在Simulation 軟件模塊中對(duì)其分別進(jìn)行了靜力學(xué)和模態(tài)分析,根據(jù)分析結(jié)果,對(duì)床身筋板的布局、壁厚以及掏沙孔形狀等不合理結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化后的床身經(jīng)過(guò)有限元分析后,其最大應(yīng)力可以減少20.63%,最大變形量可以減少22.18%,第一階固有頻率可以提高9.40%,總體質(zhì)量可以減少10.48%。
0 引言
高速化是數(shù)控外圓類磨床的重要發(fā)展方向,同時(shí)也對(duì)機(jī)床的綜合剛性提出了更高的要求。影響機(jī)床剛性最關(guān)鍵的一個(gè)部件是床身,它承受著各種交變載荷的作用,比如工作臺(tái)的往復(fù)移動(dòng)、頭架電機(jī)的振動(dòng)、砂輪架電機(jī)的振動(dòng)以及重力和磨削力。床身是一種框架結(jié)構(gòu),它里面筋板的布局、厚度和掏沙孔形狀、大小對(duì)整個(gè)機(jī)床的剛性影響非常大 。一方面,床身剛性不足時(shí),發(fā)生變形和振動(dòng),影響磨削精度;另一方面,床身剛性過(guò)大時(shí),會(huì)增加機(jī)床的重量,增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。因此,有必要對(duì)床身的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析與優(yōu)化。
本文運(yùn)用SolidWorks 軟件中的Simulation 模塊對(duì)本公司已有的一種數(shù)控高速磨床床身進(jìn)行了有限元分析,找出現(xiàn)有床身存在的缺陷,提出優(yōu)化方案,并對(duì)該方案再次進(jìn)行了有限元分析,其中分析步驟如圖1 所示。分析結(jié)果表明,優(yōu)化后床身的整體性能有了顯著的提高。
1 、床身結(jié)構(gòu)分析
本文研究的機(jī)床床身采用T 型整體鑄件結(jié)構(gòu),前部為V-平導(dǎo)軌,頭架、尾架等部件安裝在工作臺(tái)上,后部為平面,安裝砂輪架移動(dòng)墊板。運(yùn)用SolidWorks 軟件進(jìn)行三維建模,模型如圖2 所示。
2 、床身有限元建模
床身的一些工藝特征,如油孔、鑄造圓角、安裝凸臺(tái)及臺(tái)階面等,會(huì)影響網(wǎng)格劃分而無(wú)法求解。因此,有必要去除這些小特征,方便網(wǎng)格劃分,提高計(jì)算經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)圣維南原理,這些細(xì)小特征對(duì)力學(xué)性能影響較小,不會(huì)改變有限元分析的結(jié)果 ]。在Simulation 模塊中對(duì)模型進(jìn)行分析,材料型號(hào)為HT200,密度7 200 kg/m3,彈性模量125 GPa, 泊松比0.27。由于床身結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,本文采用自由網(wǎng)格劃分方式,單元大小設(shè)置為44.6mm,雅可比點(diǎn)數(shù)4 點(diǎn)。劃分完成后節(jié)點(diǎn)總數(shù)為76 286,單元總數(shù)為39 066,有限元模型如圖3 所示。
3 、靜力分析
靜力分析用于計(jì)算固定不變的載荷作用在床身上引起的應(yīng)力和應(yīng)變。根據(jù)靜力分析的結(jié)果,可以掌握床身的應(yīng)力、應(yīng)變分布情況,為后續(xù)的優(yōu)化提供依據(jù) 。本文研究的數(shù)控高速磨床床身通過(guò)若干個(gè)機(jī)床墊鐵固定在水泥地面上,在前部V-平導(dǎo)軌上有工作臺(tái)、頭架、尾架和工件,在后部有砂輪架和墊板。其中:頭架質(zhì)量為50 kg,尾架為25 kg,工件
為25 kg,工作臺(tái)為200 kg,砂輪架和墊板質(zhì)量為250 kg。通過(guò)計(jì)算,床身前部V-平導(dǎo)軌承受的重力為2 940 N,床身后部承受的重力為2 450 N,方向均與接觸面垂直。在Simulation 模塊中進(jìn)行靜應(yīng)力分析,計(jì)算結(jié)束后,可以查看整個(gè)床身的應(yīng)力、變形結(jié)果,如圖4(a)、圖4(b)所示。從圖4(a)應(yīng)力云圖中可以看出,最大應(yīng)力值出現(xiàn)在床身前部V-平導(dǎo)軌處,其值為315 030 N/m2,遠(yuǎn)小于HT200 的許用應(yīng)力值;從圖4(b)變形云圖中可以看出,最大變形也出現(xiàn)在床身前部V-平導(dǎo)軌處,其值為2.39μm,小于設(shè)計(jì)要求的0.013 mm。以上分析可以得出床身的安全系數(shù)很高。因此可以通過(guò)優(yōu)化結(jié)構(gòu)來(lái)合理、經(jīng)濟(jì)地使用材料,為企業(yè)降低成本。
4 、模態(tài)分析
床身除了受到靜態(tài)載荷以外,還會(huì)受到一些交變載荷作用,比如頭架和砂輪的轉(zhuǎn)動(dòng)、工作臺(tái)和砂輪架的移動(dòng)等 。當(dāng)交變載荷的頻率與床身某階固有頻率接近或相等時(shí),就會(huì)
發(fā)生共振,這在設(shè)計(jì)時(shí)是必須避免的。
圖5 原始床身各階振型圖
在Simulation 模塊中進(jìn)行頻率分析,計(jì)算床身的固有頻率和振型,由于高階模態(tài)的固有頻率已遠(yuǎn)高于實(shí)際工況所能達(dá)到的激勵(lì)頻率,不會(huì)發(fā)生共振[5]。故本文只計(jì)算床身前10 階固有頻率,結(jié)果見表1。前4 階振型如圖5(a)~圖5(d)所示。
從表1 和圖5 中可以得到以下兩點(diǎn)分析結(jié)果:1)1 階振型與2 階振型為前后擺動(dòng),3 階振型與4 階振型為彎曲振型,均屬于局部模態(tài),一方面說(shuō)明床身的整體剛性較好,另一方面說(shuō)明床身的剛性分布不均勻,結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)位于床身前部V-平導(dǎo)軌處。2)由于床身上頭架電機(jī)和砂輪架電機(jī)的轉(zhuǎn)速分別為800 r/min、1 500 r/min,
對(duì)應(yīng)為40 Hz、50 Hz,遠(yuǎn)小于床身的第1 階固有頻率213.16 Hz,而且階數(shù)越高,固有頻率越高,因此在工作中不會(huì)發(fā)生共振現(xiàn)象。
從上面的分析不難看出,本床身靜態(tài)和動(dòng)態(tài)特性都很好,即安全系數(shù)很高,因此有必要對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,來(lái)減輕它的重量,在滿足剛性要求的同時(shí),降低成本。
5 、結(jié)構(gòu)的改進(jìn)與優(yōu)化
通過(guò)對(duì)原床身進(jìn)行分析,得出如下優(yōu)化方案:
1) 最大應(yīng)力和變形均出現(xiàn)在床身前部V-平導(dǎo)軌上,說(shuō)明此處相對(duì)薄弱,故將V-平導(dǎo)軌下面的筋板厚度由20 mm 增加到25 mm,個(gè)數(shù)由均勻分布的9 個(gè)增加到11 個(gè),從而增加
V-平導(dǎo)軌的剛度。
2)床身內(nèi)部筋板布局由“W”型改成“井”字型、筋板上淘沙孔的形狀由長(zhǎng)方形修改為圓形或橢圓形、筋板厚度由20mm 修改為15 mm 等措施來(lái)優(yōu)化床身的結(jié)構(gòu),一方面可以提高床身的靜、動(dòng)態(tài)特性;另一方面可以減輕床身的重量。優(yōu)化前后床身內(nèi)部筋板布置如圖6(a)、圖6(b)所示。
對(duì)優(yōu)化后的床身結(jié)構(gòu)分別進(jìn)行靜力學(xué)和模態(tài)分析,優(yōu)化前后床身結(jié)構(gòu)性能比較結(jié)果見表2。從表2 可以看出,最大應(yīng)力由315030 N/m2 降到250031 N/m2;最大變形量由2.39 μm 降到1.86 μm,床身應(yīng)力、變形云圖如圖7(a)、圖7(b)所示,優(yōu)化后床身的質(zhì)量由1 730 . 26kg 降到1 549.01 kg。床身前10 階固有頻率均有所提高,1 階固有頻率由213.16 Hz 增加到233.2 Hz,結(jié)果見表3,前四階振型如圖8(a)~圖8(d)所示,其中1 階振型與2階振型為前后擺動(dòng),3 階振型與4 階振型為彎曲振型,最大位移值均有所下降。通過(guò)上面的分析可以看出優(yōu)化后的床身結(jié)構(gòu),筋板布局簡(jiǎn)單合理,易于鑄造,不僅床身的靜、動(dòng)剛度提高了,而且床身的重量也減輕了。
6 、結(jié)語(yǔ)
針對(duì)本公司已有數(shù)控高速磨床床身進(jìn)行了靜力學(xué)和模態(tài)分析,根據(jù)分析結(jié)果,找出薄弱環(huán)節(jié),通過(guò)改變床身內(nèi)部筋板的布局形式和厚度,以及把淘沙孔的形狀由長(zhǎng)方形改為圓形或橢圓形等,對(duì)優(yōu)化后的床身再進(jìn)行有限元分析。結(jié)果表明,床身最大應(yīng)力降低了20.63%,最大變形減小了22.18%,一階固有頻率提高了9.40%,質(zhì)量減輕了10.48%。優(yōu)化后的床身已應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中,效果良好,并為企業(yè)帶來(lái)了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
如果您有機(jī)床行業(yè)、企業(yè)相關(guān)新聞稿件發(fā)表,或進(jìn)行資訊合作,歡迎聯(lián)系本網(wǎng)編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com
- 2025年7月 新能源汽車銷量情況
- 2025年7月 新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年7月 基本型乘用車(轎車)產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年7月 軸承出口情況
- 2025年7月 分地區(qū)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年7月 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年6月 新能源汽車銷量情況
- 2025年6月 新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年6月 基本型乘用車(轎車)產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年6月 軸承出口情況
- 2025年6月 分地區(qū)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年6月 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)
- 2025年5月 新能源汽車銷量情況
- 機(jī)械加工過(guò)程圖示
- 判斷一臺(tái)加工中心精度的幾種辦法
- 中走絲線切割機(jī)床的發(fā)展趨勢(shì)
- 國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)和數(shù)控機(jī)床何去何從?
- 中國(guó)的技術(shù)工人都去哪里了?
- 機(jī)械老板做了十多年,為何還是小作坊?
- 機(jī)械行業(yè)最新自殺性營(yíng)銷,害人害己!不倒閉才
- 制造業(yè)大逃亡
- 智能時(shí)代,少談點(diǎn)智造,多談點(diǎn)制造
- 現(xiàn)實(shí)面前,國(guó)人沉默。制造業(yè)的騰飛,要從機(jī)床
- 一文搞懂?dāng)?shù)控車床加工刀具補(bǔ)償功能
- 車床鉆孔攻螺紋加工方法及工裝設(shè)計(jì)
- 傳統(tǒng)鉆削與螺旋銑孔加工工藝的區(qū)別